和-諧礦區建設彙報材料

和諧礦區建設情況彙報材料 ××××××公司坐落於小塘鎮新城村,前身是建平縣小塘鎮第一鐵礦,經過20多年的發展,現有固定資產一億元,職工455人。2011年鐵精粉年產量40萬噸,年產值3.8億元,實現利潤2.18億元,其中實現稅金1.56億元,從1997年至今共繳納稅金近6億元。先後被上級部門授予“先進單位”、“明星企業”、“先鋒企業”等多項榮譽。進入2012年,鐵礦業市場低迷,面對市場整體經濟下滑趨勢,我公司通過對設施設備的更新換代,做到了降低成本,環保高效。在保持經濟持續增長的同時,能夠抓住機遇,迎難而上,確保了各階段經濟指標的順利完成,預計年底能順利實現50萬噸鐵精粉的生產目標。

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多年來,我公司始終秉承“守法、誠信、卓越、奉獻”的經營理念,全力打造“誠信企業”、“奉獻企業”,勇於承擔更多的社會責任,構建和諧生態環境,堅持把做好礦山地質環境綜合治理,作爲企業發展的重要體現。努力實現礦產資源開發和生態環境保護的良性循環,恢復和改善礦區人們的生產生活條件。真正做到了三個和諧:企業內部的和諧,即管理者同生產者、勞動者的和諧,跟當地老百姓羣衆的和諧以及跟自然環境的和諧。

一、礦地和諧

我公司一向合法經營,誠實守信,企業運行的各個環節,包括開採、加工、運輸,都做到合情合法,手續齊全,任何違法違紀的事情堅決不做,讓企業以及在這裏工作的每位員工都能清清白白、堂堂正正。公司堅決做到在採礦權範圍內依法開採,從運營至今,通過合法程序,共辦理臨時佔地40餘宗,集體土地使用證佔地面積50000平方米,擁有礦區面積3.2平方公里。公司董事長××××××先生一直潛心經營、嚴格納稅、積極履行社會義務,回報國家,按時足額繳納環境治理保證金、土地復墾保證金、採礦權價款、採礦權使用費、臨時佔地費等各項費用。

1.植被恢復 公司積極響應全面實施礦山植被恢復工程的號召,嚴格執行各項政策法規。在追求企業發展,注重經濟效益的同時,也追求社會效益、生態效

益的最大化。在礦山植被恢復和礦山土地復墾工作方面,採取有力措施,取得了明顯效果。從2017年開始,公司根據礦山開採形成廢棄地的特點,進行了一些有益的嘗試,從土地整理、土壤改良、邊坡防護工程、供排水工程等方面,對礦山廢棄地科學、合理地進行植被恢復,併成功完成了階段性的造林任務。主要實施方法是選擇一些荒溝、荒坡、荒灘,利用主體礦的棄巖、幹選的廢料、選礦車間的尾礦砂進行填充,然後地表覆蓋一米以上的良性土壤進行造地。

爲了把這項工程搞好,公司每年拿出利潤的10%,嚴格按照設計要求,分步驟分階段實施,把每個細節都做得紮紮實實,爲下一步工程打好堅實基礎。到目前爲止,公司已經投入資金3100多萬元,動用各類車輛31萬次,施工土方量680萬立方米,恢復整地2300畝,扎溝造地15條,完成荒山造林1100畝,用於耕地1200畝。共栽植各類樹種55000株,其中,新城村南山造地成果最爲顯著,1990年,公司前身小塘第一鐵礦開始對該礦區進行重點開採,十多年以後,該礦區已形成平均深40米,最深60米,總面積近150畝的大礦坑。2017年,開始對該礦區進行恢復治理,並在填充的同時,用磚、鋼筋、水泥澆築成直徑

2.5m和直徑3.5m的大井各一口,用於恢復治理結束後的土地灌溉。至2012年5月,公司已完成了該地區150畝的土地恢復治理工程,總計消耗鋼筋5噸、水泥20噸、磚40萬塊,施工土方量200萬立方米,在邊坡栽植沙棘樹5000株,並於今年春季栽植了苦蔘。

根據多年土地治理經驗,實施礦山植被恢復工程,不光解決了棄巖、廢料的堆放問題,保證了企業正常生產,又改善了生態環境、優化了土地,實現了經濟效益、生態效益和社會效益的多方共贏。

2.節約用水 2011年,我公司投資5000萬元,耗時5個月,建成了一座技術含量高、自動化程度高的30萬噸鐵精粉生產線,在設備處理量、鐵精粉品位、尾礦處理回收率以及工人勞動強度、作業環境等方面有了重大突破。在此之前,政府及公司領導和員工對尾礦庫的安全問題高度重視,尾礦庫日常維護工作任務繁重,庫區回水沉澱區細小顆粒(稀泥)量大,對附近居民及公共財產安全造成了一定的威脅,尾礦砂運輸困難,且選礦用水量大,水源嚴重不足,爲保證安全

生產,節約用水,保護與治理周邊環境,公司決定投資建設先進選礦生產線,同時建設尾礦幹排系統。

尾礦幹排系統項目總投資460萬元,佔總投資的10%,設備從山東核工業煙臺同興實業引進,系統主要由三大環節:旋流器、濃密機和真空帶式過濾機組成。該套設備每小時處理尾礦能力達到105噸,節水能力達到85%以上。在使用幹排技術前,車間生產時提取地下用水爲200m3/小時,尾礦回水150m3/小時,使用尾礦幹排技術後,僅提取地下水爲30m/小時,大大節約了水資源,實現了尾礦漿零排放。經過處理的尾砂含水量降到10%左右,極大方便了尾砂的運輸處理和利用。該套尾礦幹排系統於2011年末建成投入使用,從使用效果來看,尾礦砂顆粒粗細均勻,完全達到了預期效果,真正實現了尾礦砂乾式排放。

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